Trabajando en la causa raíz Starlink funciona perfectamente, por supuesto, está funcionando a la perfección cuando lo conecté a una fuente de alimentación. Qué pieza de tecnología tan asombrosa. Nunca debí dudar de ello. El equipo de Starlink se puso en contacto y proporcionó información valiosa sobre el SNR. El recinto de fibra de vidrio estaba completamente seco. Se puede ver la epóxica de sobrecarga que hice alrededor del Starlink. Es un adhesivo de película de 3m unido a la tapa de fibra de vidrio, actuando como un radomo transparente a RF. El problema está en algún lugar aguas arriba, en la caja llena de cera. No estaba viendo ningún voltaje de mi mosfet que estaba entregando 28v al canal de Starlink. Algo falló en algún lugar. Y una falla intermitente en eso. Tal vez la cera se expandió y despegó el FET de la PCB. Muchas preguntas que solo se responderán si lo derrito todo. Qué desastre. Sin embargo, hizo su trabajo. Estoy indeciso sobre hacer otra revisión de la electrónica. ¿Quizás elimine la PCB por completo? Revisaré los datos a bordo y veré qué demonios estaba pasando durante la interrupción de las comunicaciones. Parece que la Pi y todos los sensores estaban en línea y felices durante todo el viaje. Las baterías estaban completamente cargadas y las cámaras estaban encendidas cuando se recuperó. Super afortunado de tenerlo de vuelta. He superado el bache de la decepción y ahora estoy listo para volver a ponerlo en el agua. Hicimos 10 millas y el timón, la hélice y la estabilidad fueron geniales. No hay razón para que no pueda ir mil si arreglamos la parte eléctrica/software.