Travail sur la cause profonde Starlink fonctionne parfaitement, bien sûr, c'est incroyable, ça marche à merveille quand je l'ai branché à une alimentation. Quelle pièce de technologie incroyable. Je n'aurais jamais dû en douter. L'équipe Starlink a pris contact et a fourni des informations précieuses sur le SNR. L'enveloppe en fibre de verre était complètement sèche. On peut voir l'époxy surdimensionné que j'ai utilisé autour du Starlink lui-même. C'est un adhésif film de 3m collé au couvercle en fibre de verre, agissant comme un radôme transparent aux RF. Le problème se situe quelque part en amont, dans la boîte remplie de cire. Je ne voyais aucune tension de mon mosfet qui délivrait 28v au canal Starlink. Quelque chose a échoué quelque part. Et une défaillance intermittente en plus. Peut-être que la cire s'est dilatée et a fait sauter le FET du PCB. Beaucoup de questions qui ne seront répondues que si je fais fondre tout ça. Quel désordre. Cela a cependant fait son travail. Je suis partagé sur l'idée de faire une autre révision de l'électronique. Peut-être que je vais éliminer complètement le PCB ? Je vais fouiller dans les données embarquées et voir ce qui se passait pendant la panne de communication. Il semble que le Pi et tous les capteurs étaient en ligne et heureux pendant tout le voyage. Les batteries étaient complètement chargées et les caméras étaient allumées quand elles ont été récupérées. Super chance de l'avoir récupéré. Je suis passé par la phase de déception et maintenant prêt à le remettre à l'eau. Nous avons parcouru 10 miles et le gouvernail, l'hélice et la stabilité étaient excellents. Aucune raison qu'il ne puisse pas aller mille si nous réparons l'électrique/le logiciel.